火力發(fā)電廠中省煤器灰斗排灰因其具有溫度高、顆粒粗、重度大、硬度高等特性,其排除系統(tǒng)是除灰技術(shù)的一個難點。在上世紀八、九十年代,省煤器排灰多采用水力除灰方式,進入二十世紀后,國家提出節(jié)能減排的要求,水力除灰因不符合環(huán)保要求,逐漸被氣力輸送設(shè)備系統(tǒng)代替。但因省煤器灰的物性導(dǎo)致氣力輸送設(shè)備輸送過程中,容易造成系統(tǒng)堵管、磨損嚴重、排堵困難等缺點,在前幾年,有不少工程已經(jīng)取消了省煤器排灰,但由于取消了省煤器排灰,這給其后的空預(yù)器和脫銷系統(tǒng)造成負擔和不利影響,經(jīng)過幾年的運行,發(fā)現(xiàn)得不償失,如今又恢復(fù)了省煤器除灰系統(tǒng)。下面對省煤器省煤器輸灰特點進行分析,通過計算找出系統(tǒng)設(shè)計時應(yīng)把握的關(guān)鍵點,為系統(tǒng)合理設(shè)計提供依據(jù)。
在
氣力輸送設(shè)備系統(tǒng)中,輸送氣流經(jīng)過彎頭時,由于離心力的作用,物料徑向分布變化很大,物料會撞擊彎頭內(nèi)壁外側(cè),引起快速的磨損。傳統(tǒng)觀念認為,彎頭采用較大的曲率半徑大時,磨損較輕,但實際上當彎頭曲率半徑較大時,混合氣流對彎頭的磨損會更加嚴重,這是因為彎頭沒有有效降低流速,直至顆粒以較大流速沖刷管道內(nèi)壁外側(cè),磨損嚴重。如果彎頭曲率半徑設(shè)計得較小時,在彎頭處會聚集一定的物料,降低流速,但如果彎頭太小,又增大局部阻力系數(shù),容易出現(xiàn)能量衰減得過快而失去足夠的動力導(dǎo)致堵管。彎管的磨損與阻力損失的代價很難通過計算來對比,現(xiàn)階段的選擇是按經(jīng)驗決定,一般按曲率半徑與管道內(nèi)徑的比值在5~10之間選擇,本文推薦比值取下限,并在彎管前設(shè)一個補氣點,確保不發(fā)生堵管現(xiàn)象。