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案例分享氣力輸送系統(tǒng)輸灰故障及治理方案

發(fā)布時間:2019-04-01

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富成氣力輸送系統(tǒng)

某廠600MW機組的除灰系統(tǒng)采用克萊德-貝爾格曼公司的濃相氣力輸灰系統(tǒng),該系統(tǒng)功能是收集電廠鍋爐燃煤后產(chǎn)生的被電除塵器捕捉的飛灰和省煤器灰斗中沉積的灰塵。   

每臺爐安裝一套正壓濃相氣力輸送系統(tǒng),兩臺機組公用一套輸灰空壓機站。每臺爐的輸灰能力為38t/h,以滿足B-MCR工況下燃用校核煤種時灰量的120%的出力裕量要求。每臺爐的輸灰系統(tǒng)入口通過膨脹節(jié)與省煤器灰斗閘板門、電除塵灰斗閘板門連接,共連接省煤器灰斗6個,電除塵灰斗32個。省煤器輸灰管線通過鋼支撐和抱箍固定在鍋爐鋼結(jié)構(gòu)上,在電除塵處并入電除塵一、二電場輸灰母管管線,電除塵三四電場輸灰管線在末端倉泵出口處合并為一根輸灰管線。干灰儲存采用粗細灰分別貯存,每兩臺爐共用一座原灰?guī)?、一座粗灰?guī)旌鸵蛔毣規(guī)欤孔規(guī)斓挠行莘e為1500m?。   

飛灰輸送系統(tǒng)的控制室布置在兩臺爐電除塵器之間,飛灰輸送系統(tǒng)采用連續(xù)運行方式,飛灰輸送系統(tǒng)通過可編程控制器可以設(shè)置為根據(jù)出力自動運行方式或人為調(diào)整運行方式。   

該干灰系統(tǒng)兩爐設(shè)一座輸灰空壓機站,每座輸灰空壓機站有四臺輸灰空壓機,設(shè)計為兩臺機組運行時,4臺空壓機3用1備,輸灰空壓機型號為GA250-8.5。   

該系統(tǒng)采用正壓濃相氣力輸灰,通過壓縮空氣將物料以柱狀形式進行輸送,輸送距離長,效率高,與傳統(tǒng)的稀相系統(tǒng)相比有比較明顯的技術(shù)優(yōu)勢。   

其優(yōu)勢主要由以下四點:   

a.系統(tǒng)簡單、安全、可靠。整套系統(tǒng)中除去倉泵圓頂閥外,沒有其它轉(zhuǎn)動部件,設(shè)備磨損小,維護費用低;   

b.輸送速度較低,管道磨損較小,可以采用普通鋼管;   

c.輸送物料濃度大,處理量大;   

d.輸送系統(tǒng)全封閉的特性滿足日益提高的環(huán)保要求。   

2.冬季輸灰故障及其治理方案   

該正壓濃相氣力輸灰系統(tǒng)2002年9月投入生產(chǎn),投產(chǎn)之初運行是平穩(wěn)的,投產(chǎn)兩個月后,系統(tǒng)運行非常不順暢,嚴重時電除塵四個電場有三個電場均報高料位,嚴重的影響電除塵的正常運行,甚至直接危及到機組的安全運行。經(jīng)過設(shè)備治理和改造,系統(tǒng)和設(shè)備的穩(wěn)定性明顯提高,在2003年徹底消除該隱患,確保機組在滿負荷下的長期穩(wěn)定運行。本文將就其故障成因及其治理方案予以闡述,以期拋磚引玉。   

2.1 干除灰系統(tǒng)故障現(xiàn)象   干灰系統(tǒng)自投產(chǎn)以來,多次發(fā)生輸灰不暢的事件,致使電除塵器各電場頻繁發(fā)生高料位報警,迫使電除塵各相關(guān)電場被迫停運,嚴重影響后續(xù)的脫硫系統(tǒng)的運行,造成吸收塔漿液中毒,脫硫效率下降。   

2.1.1 造成電除塵電場退運   因該電廠涉及燃煤為晉西貧煤,燃煤的灰分較高,因干灰系統(tǒng)排灰不暢,大量的灰塵積存在灰斗中,灰斗的設(shè)計容量為滿負荷運行8小時的灰量,當灰斗裝滿后,灰塵會因電除塵振打而繼續(xù)堆積,逐漸堆積至極板和極線,致使二者短路,造成該電除塵電場退出運行。

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